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運維成本降低70%:吉林某水廠感應式傳感器應用案例

 更新時間:2025-10-10 點擊量:59

“以前每天要人工采樣6次,數據滯後還容易出錯,現在坐在中控室就能看到實時數據,傳(chuan) 感器運行半年沒出過一次故障。"吉林省某市自來水廠負責人李工對改造效果讚不絕口。2024年,該廠投資380萬(wan) 元進行水質監測係統升級,核心替換為(wei) 博取儀(yi) 器IEC-DNFA感應式電導率傳(chuan) 感器,實現從(cong) 水源水到出廠水的全流程監測,數據準確率從(cong) 89%提升至99.8%,運維成本降低70%。


改造背景:傳統監測的三大痛點

該廠原有係統采用電極式電導率傳(chuan) 感器,麵臨(lin) 三大難題:

• 維護頻繁:水源水藻類多,電極每月需酸洗2次,每次停機2小時,影響供水連續性;

• 數據漂移:冬季水溫低至0℃時,傳(chuan) 感器誤差超±5%,多次被疾控中心通報;

• 安裝受限:原水管道為(wei) DN800 PVC材質,無法焊接法蘭(lan) ,傳(chuan) 統傳(chuan) 感器安裝困難。


解決方案:感應式技術+定製化安裝

針對痛點,博取技術團隊提供定製方案:

1. 核心設備:選用IEC-DNFA感應式傳(chuan) 感器(PFA材質),無電極設計避免藻類附著,配合自動清潔刷,維護周期延長至6個(ge) 月;

2. 溫度補償(chang) :內(nei) 置Pt1000熱電阻,在0~80℃範圍內(nei) 實現±0.5℃精度補償(chang) ,解決(jue) 低溫誤差問題;

3. 安裝創新:采用卡箍式安裝(適配DN800管道),無需停水改造,施工僅(jin) 用4小時。


實施效果:從“問題頻發"到“優秀項目"

係統運行半年後,實現三大改善:

• 數據質量:電導率測量誤差穩定在±1.5%以內(nei) ,符合DB31T 1091-2025標準要求,通過省級水質監測考核;

• 運維效率:人工成本從(cong) 8人降至2人,年節省工資48萬(wan) 元,傳(chuan) 感器故障率從(cong) 15次/年降至0次;

• 工藝優(you) 化:通過監測濾後水電導率變化,優(you) 化活性炭濾池反衝(chong) 洗周期,使濾料壽命延長1年,節約更換成本25萬(wan) 元。

 

“最意外的是抗幹擾能力,"李工補充道,“去年台風期間,市電波動導致其他儀(yi) 表數據跳變,隻有博取傳(chuan) 感器保持穩定,這讓我們(men) 放心了。"

 

經驗總結:自來水廠傳感器選型三原則

1. 材質適配:水源水選PFA/PEEK材質,避免腐蝕;

2. 安裝靈活:優(you) 先卡箍、套管式設計,減少管道改造;

3. 數據兼容:支持Modbus RTU協議,無縫對接SCADA係統。

 

目前,該廠已將博取傳(chuan) 感器推廣至5個(ge) 取水口,成為(wei) 當地飲用水安全監測的示範項目。

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